设备维护部除灰专业
(邮编:301900)
刘金波
摘要:通过对盘山电厂#1、#2炉电除尘器的调查、分析,找出阴极振打传动装置故障频繁的主要原因,并针对问题采取措施,以及改进方案进行了阐述。
关键词:电除尘器阴极振打传动装置;调查;分析;措施
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引言
#1、#2炉各配3台俄罗斯电除尘器厂设计制造的双室双层六电场电除尘器,每台除尘器设A层12套阴极振打装置B层24套阴极振打装置,为提拉式振打,阴极振打传动装置故障频繁,在此类型的电除尘器中是普遍存在的,为了保证设备的安全稳定运行,在本次#2炉C级检修中采取有效的措施解决这一问题。
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电除尘器A层阴极振打装置概况
盘电公司电除尘器为俄制双室双层六电场电除尘器,每台炉安装3台电除尘器,每台电除尘器A层设12套“一拖二”式阴极振打装置,运行中内外侧振打轴交替提升,拨叉拨动曲轴提升拉杆,提升高度达到80毫米左右时,曲轴与拨叉迅速脱开振打锤落下敲击振打砧,阴极小框架产生震动,灰尘落如灰斗。盘电公司电除尘器历次检修后,投运初期除尘效果较好,但随着运行时间增长,部分电场出现整流变二次电流明显下降现象。主要原因为:A层绝缘子室内环境温度约120℃~135℃,振打曲轴配合部位润滑脂干化,导致振打曲轴发生卡涩缺陷,因环境温度高无法进行润滑脂更换工作,只能采取调转电机转向及敲击曲轴等方式临时处理。经调研及进行油脂更换试验,目前使用的道达尔润滑脂在120℃~135℃环境下能够保持约6个月的良好润滑效果,在低于100℃环境下使用寿命更长(B层阴极振打装置环境温度约80℃,未发生过振打曲轴卡涩缺陷)。
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#1、 #2炉电除尘器A层阴极振打装置现状调查及原因分析
2.1 现状调查
#1、#2炉电除尘器每次检修后投运初期,除尘效果较好,但随着运行时间增长,部分电场运行参数开始下降,尤其是二次电流下降较为明显.振打减速机故障频繁,B层阴极振打装置轴支座与轴抱死或磨损严重。
2.2 原因分析
A层阴极振打传动装置在运行过程中,不能加油,且绝缘子室内温度较高,长时间运行造成阴极振打传动装置的曲轴套内轴润滑脂失效,起不到润滑作用,曲轴转动不灵活,造成提升拉杆缓慢下降,起不到振打的效果. 曲轴轴套内的油垢,不但起不到润滑作用,还造成轴套与轴之间的间隙变小(曲轴单侧间隙为0.2~0.30mm),发生卡涩,振打调整杆拉断,振打失去作用,外部减速机过负荷运行,频繁故障.其后果是阴极线积灰严重,产生电晕肥大,二次电流下降,除尘效率降低.
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采取措施
A层阴极振打传动装置的主要问题是曲轴运行过程中不能加油,现在我们采取的办法是寻找耐高温润滑脂,但是没有哪一种耐高温润滑脂的保质期能够达到六个月以上。既然暂时找不到适合的润滑脂,那么我们从造成曲轴卡涩的根源入手来解决之一问题。造成质疑问题的主要原因是曲轴轴套内的润滑脂变成油垢后,不但起不到润滑作用,还造成轴套与轴之间的间隙变小,发生卡涩。为了改变这一现状,我们采取加大曲轴间隙,由于振打装置运转时的振动,使形成的油垢粉末,从曲轴中被振出来。电除尘阴极振打装置三分半钟转一圈,间隙增大不会影响振打装置的正常运转,调整方案如下:
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21本体试验方案:将A层21A01、21A02、21A03、21A07、21A08、21A09阴极振打曲轴共12个配合间隙增加至0.50mm。即原曲轴直径加工至Φ50.7mm,油槽加工至Φ53.5mm。(见附页图2)
3.2
22本体试验方案:将A层22A08阴极振打曲轴配合间隙增加至0.80mm。即原曲轴直径加工至Φ51mm,油槽加工至Φ53.8mm。(见附页图3)
3.3
机组启动后每月记录#2炉电除尘器A层整流变运行情况,如果21本体及22本体试验的振打曲轴卡涩问题得到解决,后续对电除尘器A层振打曲轴增大配合间隙进行全面推广。
附图:
图2:振打曲臂配合间隙调整为0.50mm(21本体试验) 图3:振打曲臂间隙调整至0.80mm(22本体试验)
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结论
本文通过对盘电阴极振打传动装置故障频繁的分析,指出了A层阴极振打装置得根本原因是设备运行时间长,运行环境温度高,并提出了调整曲轴间隙的改进措施。并付诸于盘电#2炉电除尘器检修实践,取得了很好效果。 |