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楼主: youjun_gong

[钙基湿法] 石膏脱水系统脱不出石膏

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发表于 2009-5-5 15:02:37 | 显示全部楼层
HOHO.黑糊糊的东西去化验下,你会很惊奇的发现那是氧化锰。。。这东西很强的哦!
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发表于 2009-5-5 15:08:27 | 显示全部楼层
忘记说了还有,上面人家都说的不错。氧化量不够,还有就是入口烟尘超标。这个直接影响湿法脱硫运行的。特别是对效率的影响,做运行的话你自己也知道脱硫效率的影响不是一下子反应出来的等反映出来再调整就来不及咯。打个提前量勤调整咯。还有就是一级脱水对应的旋流器,这个貌似对石膏含水量影响较大,该注意得上面也说了,脱水皮带机重点检查,石膏品质就这几个指标,含水量,纯度,氯离子含量。我们运行的怎么去控制,现在是含水量超标,而脱水皮带机也并不是真空度越高它的含水量越低,要看脱水机的选型,另外就是测含水量建议测上层含水量及其下层含水量,这个才能反应真实的脱水机运行情况。
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发表于 2009-5-5 15:11:21 | 显示全部楼层
脑子不行了。忘记了个问题,废水投用如何啊。这个也会影响到吸收塔的浆液品质哦。也会间接影响石膏品质的。。。
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发表于 2009-5-5 20:35:17 | 显示全部楼层
是氧化不足,亚硫酸钙脱水很差的.
正常情况下,进入真空皮带机给料的石膏浆液密度是1.24,
氧化效果应该与搅拌器选型有直接关系,可以找专业搅拌器厂家咨询一下

QQ:693465378
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发表于 2009-5-9 13:50:53 | 显示全部楼层
粉尘含量超标,石灰石粉不合格,主机投油未开旁路挡板。
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发表于 2009-6-8 11:30:47 | 显示全部楼层
我们也是遇到相同的问题,脱水效果上不去,主要是电厂的电除尘的效率不好引起的,使烟气中飞灰的含量超标,再加之飞灰中Cl离子等进入吸收塔内造成塔釜的PH较低,很难控制Ph的正常。
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发表于 2009-6-8 12:44:07 | 显示全部楼层
楼主提供的数据中,这两个是准确值吗?1.真空皮带脱水机的真空度,我觉得是太小了,可能是单位写错了。2.氧化风机出口压力,比较小,楼主的吸收塔直径多少,采用搅拌器还是脉冲悬浮?
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发表于 2009-6-12 12:13:02 | 显示全部楼层
起泡严重吗?这种情况我厂出现过,废水投运后正常了!
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发表于 2009-6-13 21:17:11 | 显示全部楼层
真不知道,各厂如何对指标进行化学化验的,我厂的好像很难,每次都是发生问题后化验,好像瞎子一样,而且入口含尘根本测不准,这是为什么呢?
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发表于 2009-6-13 22:29:24 | 显示全部楼层
石灰石CaCO3含量80%,太低,要>90%
氧化风压力过低,起码要增加1倍吧
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发表于 2009-8-6 20:41:27 | 显示全部楼层
吸收塔中毒了,应该排浆液置换。
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发表于 2010-1-22 22:54:46 | 显示全部楼层
是不投油运行了??
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发表于 2010-5-15 12:59:34 | 显示全部楼层
真空过滤机皮带自动纠偏装置

一、  技术领域

本实用新型涉及真空过滤机技术领域,尤其是一种真空过滤机皮带自动纠偏装置。

二、  背景技术
   
目前,真空过滤机被广泛用于固液分离,如脱硫系统中石膏浆液的二级脱水,化肥生产中的化肥脱水等行业的固液分离。在真空过滤机脱水工作过程中,真空过滤机的皮带经常会跑偏,真空过滤机皮带跑偏后,将直接影响真空过滤机抽真空,过滤机抽不到真空,浆液中的水就不能被过滤,皮带跑偏将直接影响真空过滤机的正常工作。
现在真空过滤机皮带跑偏,都是通过人工手动调节。即通过改变真空过滤机从动棍的位置,来调节真空过滤机皮带两侧的张力,让两侧的皮带张力达到平衡。
但是人工手动调节有很多缺点。首先,工作难度大,必须专业人士才可以调节,不然真空过滤机皮带两边跑,真空过滤机皮带不在正中位置跑。其次,自动化程度低,需要人为的调节控制,浪费劳动力。最后,不能实现实时自动纠偏。只有实时自动纠偏,才能保证皮带不跑偏,才能保证真空过滤机正常连续运行。

三、 实用新型内容
   
本实用新型的目的就是提供一种真空过滤机皮带自动纠偏装置,该自动纠偏装置,不但结构简单可靠,不需要人工操作,而且自动化控制程度高,能实现真空过滤机皮带实时自动纠偏,保证真空过滤机正常运行。
本实用新型的技术方案如下:一种真空过滤机皮带自动纠偏装置,它包括轴承座A、导轨、固定螺母、梯形丝杆、轴承底板、轴承座B、向心推力轴承、螺纹驱动轴套、大齿轮、小齿轮、减速机、减速机底座、电动机、行程开关A、行程开关B、行程开关C、行程开关、从动棍、螺纹驱动轴套B、手动扳手以及电气自动控制系统等。在真空过滤机的从动辊一侧设有轴承座A,轴承座A上开有导槽,轴承座A上下设有导轨,轴承座A可以在导轨上自如滑动。梯形丝杆和轴承座A之间通过固定螺母连接,梯形丝杆和固定螺母之间通过螺栓固定,梯形丝杆和轴承座A之间被固定,梯形丝杆无法转动。在真空过滤机支架上开一个通孔,梯形丝杆恰能穿过该通孔。轴承底板焊于过滤机支架上,轴承座B和轴承底板之间通过螺栓固定,在轴承座B内部设有向心推力轴承,在梯形丝杆上设有螺纹驱动轴套A,螺纹驱动轴套A一端固定在向心推力轴承内环,并且螺纹驱动轴套A压在向心推力轴承上,这样螺纹驱动轴套A只能在梯形丝杆上转动。螺纹驱动轴套A和大齿轮之间通过键固定,在减速机输出轴上设有小齿轮,减速机底座焊于真空过滤机支架上,减速机底座和减速机之间通过螺栓固定。在轴承座A两侧设有行程开关A和行程开关B,行程开关底板焊于真空过滤机支架上,行程开关和行程开关底板之间通过螺栓固定。在真空过滤机皮带两侧设有行程开关C和行程开关D,行程开关底板焊于真空过滤机支架上,行程开关和行程开关底板之间通过螺栓固定。
在真空过滤机的从动棍另一侧设有轴承座A, 轴承座A上开有导槽,轴承座A上下设有导轨,轴承座A可以在导轨上自如滑动。梯形丝杆和轴承座A之间通过固定螺母连接,梯形丝杆和固定螺母之间通过螺栓固定,梯形丝杆和轴承座A之间被固定,梯形丝杆无法转动。在真空过滤机支架上开一个通孔,梯形丝杆恰能穿过该通孔。轴承底板焊于过滤机支架上,轴承座B和轴承底板之间通过螺栓固定,在轴承座B内部设有向心推力轴承,在梯形丝杆上设有螺纹驱动轴套B,螺纹驱动轴套B一端固定在向心推力轴承内环,并且螺纹驱动轴套B压在向心推力轴承上,这样螺纹驱动轴套A只能在梯形丝杆上转动。在螺纹驱动轴套B上设有手动扳手,人可以通过手动扳手驱动螺纹驱动轴套B转动。
本实用新型的显著优点:一种真空过滤机皮带自动纠偏装置,具有结构简单可靠,不需要人工操作,自动化控制程度高,能实现真空过滤机皮带实时自动纠偏等优点。

四、 附图说明
     
图1是本实用新型的总体结构俯视图;
     图2是本实用新型的局部结构俯视图;
     图3是本实用新型的局部结构左视图;   
     图4是本实用新型的局部结构俯视图;
     图5是本实用新型的局部结构放大图A;

五、 具体实施方式

如图所示,一种真空过滤机皮带自动纠偏装置,它包括轴承座A1、导轨2、固定螺母3、梯形丝杆4、轴承底板5、轴承座B6、向心推力轴承7、螺纹驱动轴套8、大齿轮9、小齿轮10、减速机11、减速机底座12、电动机13、行程开关A14、行程开关B15、行程开关C16、行程开关17、从动棍18、螺纹驱动轴套B19、手动扳手20以及电气自动控制系统等。在真空过滤机的从动辊18一侧设有轴承座A1,轴承座A1上开有导槽,轴承座A1上下设有导轨2,轴承座A1可以在导轨2上自如滑动。梯形丝杆4和轴承座A1之间通过固定螺母3连接,梯形丝杆4和固定螺母3之间通过螺栓固定,梯形丝杆4和轴承座A1之间被固定,梯形丝杆4无法转动。在真空过滤机支架上开一个通孔,梯形丝杆4恰能穿过该通孔。轴承底板5焊于过滤机支架上,轴承座B6和轴承底板5之间通过螺栓固定,在轴承座B6内部设有向心推力轴承7,在梯形丝杆4上设有螺纹驱动轴套A8,螺纹驱动轴套A8一端固定在向心推力轴承7内环,并且螺纹驱动轴套A8压在向心推力轴承7上,这样螺纹驱动轴套A8只能在梯形丝杆4上转动。螺纹驱动轴套A8和大齿轮9之间通过键固定,在减速机11输出轴上设有小齿轮10,减速机底座12焊于真空过滤机支架上,减速机底座12和减速机11之间通过螺栓固定。在轴承座A1两侧设有行程开关A14和行程开关B15,行程开关底板焊于真空过滤机支架上,行程开关和行程开关底板之间通过螺栓固定。在真空过滤机皮带两侧设有行程开关C16和行程开关D17,行程开关底板焊于真空过滤机支架上,行程开关和行程开关底板之间通过螺栓固定。
在真空过滤机的从动棍另一侧设有轴承座A1, 轴承座A1上开有导槽,轴承座A1上下设有导轨2,轴承座A1可以在导轨2上自如滑动。梯形丝杆4和轴承座A1之间通过固定螺母3连接,梯形丝杆4和固定螺母3之间通过螺栓固定,梯形丝杆4和轴承座A1之间被固定,梯形丝杆4无法转动。在真空过滤机支架上开一个通孔,梯形丝杆4恰能穿过该通孔。轴承底板5焊于过滤机支架上,轴承座B6和轴承底板5之间通过螺栓固定,在轴承座B6内部设有向心推力轴承7,在梯形丝杆4上设有螺纹驱动轴套B19,螺纹驱动轴套B19一端固定在向心推力轴承7内环,并且螺纹驱动轴套B19压在向心推力轴承7上,这样螺纹驱动轴套A8只能在梯形丝杆4上转动。在螺纹驱动轴套B19上设有手动扳手20,人可以通过手动扳手20驱动螺纹驱动轴套B19转动。
首先通过手动扳手20调节轴承座A的位置,将真空过滤机的皮带调整到基本不跑偏。然后设置行程开关A14、行程开关B15、行程开关C16和行程开关D17的位置。行程开关A14和行程开关B15的安装位置,要保证轴承座A1能在导轨上自如滑动,不被卡死。行程开关C16和行程开关D17的安装位置,要保证真空过滤机能抽到真空。
当真空过滤机皮带跑偏,皮带向行程开关C16一侧跑偏。皮带边缘碰到行程开关C16,行程开关C16闭合,电动机13正传,电动机13经过减速机11减速,速度降低,扭矩变大。减速机11将动能传到小齿轮10,小齿轮10又将动能传到大齿轮9,经过齿轮减速,速度再次降低,扭矩再次变大。大齿轮9带动螺纹驱动轴套A8转动,螺纹驱动轴套A8压在向心推力轴承7上,螺纹驱动轴套A8带动轴承内环转动,通过向心推力轴承7的作用,转动阻力减小。由于梯形丝杆4不能转动,螺纹驱动轴套A8转动,所以梯形丝杆4在螺纹驱动轴套A8的作用下,被向前拉动,梯形丝杆4也被向前拉动,梯形丝杆4又带动轴承座A1向前移动。当移动到设定的位置,轴承座A1触碰到行程开关A14,电动机13电源被断开,电动机13停止转动。靠近行程开关C16一侧的皮带张力变大,皮带向行程开关D17一侧慢慢跑偏。
当真空过滤机皮带跑偏,皮带向行程开关D17一侧跑偏。皮带边缘碰到行程开关D17,行程开关D17闭合,电动机13反传,电动机13经过减速机11减速,速度降低,扭矩变大。减速机11将动能传到小齿轮10,小齿轮10又将动能传到大齿轮9,经过齿轮减速,速度再次降低,扭矩再次变大。大齿轮9带动螺纹驱动轴套A8转动,螺纹驱动轴套A8压在向心推力轴承7上,螺纹驱动轴套A8带动轴承内环转动,通过向心推力轴承7的作用,转动阻力减小。由于真空过滤机皮带被张紧,所以轴承座A1始终受到沿皮带收缩方向的拉力。由于轴承座A1始终受到沿皮带收缩方向的拉力,梯形丝杆4不能转动,螺纹驱动轴套A8反向转动,所以梯形丝杆4向后移动,轴承座A1也向后移动。当移动到设定的位置,轴承座A1触碰到行程开关B15,电动机13电源被断开,电动机13停止转动。靠近行程开关C16一侧的皮带张力变小,皮带向行程开关C16一侧慢慢跑偏。
真空过滤机的皮带就只能在设定的范围内运行,即在行程开关C16和行程开关D17之间往复运动。真空过滤机的皮带在行程开关C16和行程开关D17之间往复运动,恰满足真空过滤机的运行要求,保证真空过滤机正常抽真空,从而能很好的保证真空过滤机正常运行。
本实用新型真空过滤机皮带自动纠偏装置,不但结构简单可靠,而且不需要人工操作,自动化控制程度高,能实现真空过滤机皮带实时自动纠偏,保证真空过滤机正常运行。
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