找回密码
 点击,加入能环网
搜索
查看: 1126|回复: 4

[钙基湿法] 烟囱防腐

[复制链接]

1

听众

7

回帖

2

积分

初级

积分
2
发表于 2009-1-14 13:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老大有烟囱防腐、脱硫塔顶烟囱排放、上GGH的技术经济性比较!
多谢了!!!
回复

使用道具 举报

7

听众

144

回帖

22

积分

中级

积分
22
发表于 2009-1-14 14:10:42 | 显示全部楼层

详细内容有关网站上有,

脱硫烟囱防腐方案简单介绍
1、脱硫工艺对烟囱的影响
1.1.1 脱硫工艺简况
我国是一个能源结构以燃煤为主的国家,大气污染属煤烟型污染,粉尘、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)是电厂对大气的主要污染物,其中二氧化硫造成了酸雨等污染情况。因此,对二氧化硫的防治是势在必行。目前,国内外燃煤火电厂中烟气脱硫(Flue Gas Desulfurization 简称“FGD”),是控制二氧化硫排放的主要措施。其中湿法石灰石洗涤法是当今世界各国应用最多和最成熟的工艺,国家电力公司已将湿法石灰石脱硫工艺确定为火电厂脱硫的主导工艺。
湿法脱硫工艺主要流程是,锅炉的烟气从引风机出口侧的烟道接口进入烟气脱硫(FGD)系统。在烟气进入脱硫吸收塔之前经增压风机升压,然后通过烟气—烟气加热器(GGH),将烟气的热量传输给吸收塔出口的烟气,使吸收塔入口烟气温度降低,有利于吸收塔安全运行,同时吸收塔出口的清洁烟气则由GGH加热升温,烟气温度升高,有利于烟气扩散排放。经过GGH加热器加热后烟气温度一般在80℃左右,可使烟囱出口处达到更好的扩散条件和避免烟气形成白雾。GGH之前设的增压风机,用以克服脱硫系统的阻力,加热后的清洁烟气靠增压风机的压送排入烟囱。
在锅炉启动过程或脱硫装置因故障而解列时,烟气可不进入脱硫装置,而通过旁路烟道进入烟囱排向大气。


1.1.2脱硫对烟囱的影响
烟气经过脱硫后,虽然烟气中的二氧化硫的含量大大减少,但是,洗涤的方法对除去烟气中少量的三氧化硫效果并不好。由于经湿法脱硫,烟气湿度增加、温度降低,烟气极易在烟囱的内壁结露,烟气中残余的三氧化硫溶解后,形成腐蚀性很强的稀硫酸液。调查实际的烟囱发现,脱硫烟囱内的烟气有以下特点:
1)    烟气中水份含量高,烟气湿度很大;
2)    烟气温度低,脱硫后的烟气温度一般在40~50℃之间,经GGH加温器升温后一般在80℃左右;
3)    烟气中含有酸性氧化物,使烟气的酸露点温度降低;
4)    烟气中的酸液的浓度低,渗透性较强,对烟囱结构有很强的腐蚀性。
由于脱硫烟囱内烟气的上述特点,对烟囱设计有如下影响:
1)烟气湿度大,含有的腐蚀性介质在烟气压力和湿度的双重作用下,烟囱内侧结构致密度差的材料内部很易遭到腐蚀,影响结构耐久性。
2)低浓度稀硫酸液比高浓度的酸液腐蚀性更强。
3)酸液的温度在40-80℃时,对结构材料的腐蚀性特别强。以钢材为例,40-80℃时的腐蚀速度比在其它温度时高出约3-8倍。
由此可知,排放脱硫烟气的烟囱比排放普通未脱硫烟气的烟囱对防腐蚀设计要求要高得多,这也许与我们的传统观念有所不同。故在设计脱硫烟囱时,烟囱内壁的防腐蚀措施应进一步加强。


此外,由于在烟囱运行时,烟气有可能不进入脱硫装置,而通过旁路烟道进入烟囱。此时,烟气温度较高,一般在130℃左右,故设计烟囱时,还必须考虑在此温度工况下运行对烟囱的影响。
1.1.3电厂烟囱运行工况
目前,电厂烟囱主要在以下三种工况下运行:
1)排放未经脱硫的烟气,进入烟囱的烟气温度在1300C左右。在此条件下,烟囱内壁处于干燥状态,烟气对烟囱内壁材料不直接产生腐蚀。
2)排放经湿法脱硫后的烟气,并且烟气经GGH系统加热,进入烟囱的烟气温度在800C左右,烟囱内壁有轻微结露,导致排烟内筒内侧积灰。根据排放烟气成分等条件的不同,结露状况将有所变化。
此外,烟囱设计时还应考虑在锅炉事故状态排放烟气的温度,一般该温度在1800C左右。
电厂烟囱安全运行的必要条件是承重的钢筋混凝土外筒不被烟气腐蚀,排烟内筒在电厂运行期间尽可能的抵抗烟气腐蚀。
脱硫后烟囱运行条件如下表:
脱硫有GGH工况脱硫无GGH工况
烟囱内烟气温度℃74~8041~45
烟囱入口烟气酸露点温度℃81~8688~94
烟囱入口烟气压力Kpa(a)101101

由此表可知,在有无GGH系统的情况下,烟囱内壁均存在酸结露状况。
2、脱硫后烟囱钢内筒防腐设计
2.1  脱硫后烟囱钢内筒内衬概况
烟囱内化学环境复杂,烟气含酸量很高,在内衬表面形成的凝结物,对于大多数的建筑材料都具有很强的侵蚀性,所以对内衬材料要求具有抗强酸腐蚀能力;烟气温差变化大,湿法脱硫后的烟气温度在40℃~80℃之间,在脱硫系统检修或不运行而机组运行工况下,烟囱内烟气温度在130℃~150℃之间,那么要求内衬具有抗温差变化能力,在温度变化频繁的环境中不开裂并且耐久,满足两方面性能对内衬材料至关重要。
烟囱钢内筒选择一个合适的内衬,必须考虑以下几方面的因素,一、技术可行性,满足复杂化学环境下的防腐要求;二、经济合理,较低的建筑成本,一次性投资费用要低;三、施工容易进行速度快,周期短;四、运行维护费用低,并且方便检修。需注意的是,用材的选择不仅应考虑初期成本,还应考虑装置的可靠运行周期(即大修周期)和总使用寿命等相关问题,以便作出经济上的合理决定。
欧美等发达国家电厂烟气脱硫开始的时间比较早,根据国内外的经验,目前湿法脱硫后的烟囱钢内筒内衬防腐主要有三类形式,第一类采用耐腐蚀的轻质隔热的制品粘贴,隔绝烟气和钢内筒接触,如发泡耐酸玻璃砖内衬;第二类贴衬薄板,采用耐酸腐蚀的金属合金薄板材作内衬,内衬材料包括钛板(TiCr2)、镍基合金板(C-276、C22)或铁-镍基耐蚀合金板(AL-6XN);第三类采用耐酸耐热混凝土和玻璃鳞片涂层等防酸腐蚀涂料。

本文来自www.dsdne.org.cn


电厂烟气脱硫是近些年的事,由于我国这方面起步比较晚,缺乏工程实际经验。对湿法脱硫后的烟气情况有待进一步的认识。可供脱硫后烟囱钢内筒内衬选择的方案有镍基耐蚀合金C-276衬板、C22衬板、TiCr2钛衬板、铁-镍基耐蚀合金AL-6XN衬板、耐蚀鳞片胶泥内衬、钾水玻璃耐酸砂浆层内衬、刷防腐涂料层+耐酸耐热混凝土、耐硫酸露点钢内刷防腐涂料层、内筒为耐硫酸露点钢(钢板厚考虑一定腐蚀余量)等。
脱硫后烟气的特点
烟气经过脱硫后,虽然烟气中的二氧化硫的含量大大减少,但是,洗涤的方法对除去烟气中少量的三氧化硫效果并不好。由于经湿法脱硫,烟气湿度增加,经GGH加热升温,产生温度达75~85℃的混合气体,混合的结果,处理后的气体中的大部份冷凝物质蒸发了。然而小部分的侵蚀性冷凝物保留了下来,蒸发的结果,使这些冷凝物的硫酸含量非高,75~85℃的温度和高硫酸含量相结合,对于大多数的建筑材料都具有很强的侵蚀性。根据上海龙净环保公司提供的资料,经过脱硫装置的气体中主要物质SO3的露点温度为150℃,这表明,烟气在与烟囱的内壁极易结露,从而形成酸液。
本文来自中国脱硫脱硝资讯网


2.2.3  烟气对烟囱的影响
   从脱硫烟囱内烟气的上述特点,可以看出:
排放脱硫烟气的烟囱比排放普通未脱硫烟气的烟囱对防腐蚀设计要求要高得多,这也许与我们的传统观念有所不同。故在设计脱硫烟囱时,烟囱内壁的防腐蚀措施应进一步加强。
新设计的烟囱内衬,必须具备耐750-85℃以及高浓度硫酸的条件。这是脱硫后的烟囱内衬设计所要解决的主要问题。
另外,由于在烟囱运行时,烟气有可能不进入脱硫装置,而通过旁路烟道进入烟囱。此时,烟气温度较高,故设计烟囱时,还必须考虑在130~150℃温度工况下运行对烟囱的影响。
你可以上下面的网站上看看
http://www.dsdne.org.cn/html/jishuwenzhang/2007/0213/1451.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

7

回帖

2

积分

初级

积分
2
 楼主| 发表于 2009-1-14 14:18:19 | 显示全部楼层
多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

7

回帖

2

积分

初级

积分
2
 楼主| 发表于 2009-1-14 17:01:50 | 显示全部楼层
尊敬的erliren1968:
脱硫后烟气的腐蚀性很强,而且SO3的露点很高,上GGH并不能防止烟囱腐蚀,而且会带来GGH的堵塞和腐蚀,极大的降低系统运行率和维护费用,而采取内衬钢筒造价很高,采用发泡耐酸玻璃砖内衬除造价很高外,还容易脱落。采用防酸腐蚀涂料,也易脱落。
针对上述的考虑如何选择净烟气排放方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

听众

11

回帖

0

积分

初级

积分
0
发表于 2009-1-16 15:14:00 | 显示全部楼层
技术- 经济性比较
   湿法 FGD 工艺中是否设置 GGH 方案的技术- 经济性比较如下表 所示:

湿法FGD工艺中是否设置GGH方案的技术-经济性比较
项目        设置GGH方案        不设置GGH方案
厂用电率        高        低
投资        高        低
水耗量        低        高
烟气泄漏率%        1        无泄漏
布置        复杂        简单
烟道长度        复杂        简单
工作环境及耐腐蚀能力        烟温达不到酸露点温度,也存在腐蚀        烟气腐蚀性强,净烟道与烟囱会出现腐蚀
运行可靠性        故障点增加,可靠性一般        故障点低,可靠性良好
检修维护        机械设备较多,维护、检修工作量大        维护、检修工作量较少但应考虑充分的腐蚀处理

    设置 GGH, 由于增加了烟气系统阻力, 使得运行费用提高不少, 维护费用也有所增加。对于 2 台 30 万 kW 机组, 设置 GGH, 总投资为 3000 多万元, 约占 FGD 系统总投资的20%以上。年运行费用约 890 万元, 而建设一个防腐性能良好可以长期使用的湿烟囱的防腐费用大约为 1200~2000 万元。
    再以某 2台60万 kW机组为例, 进行比较: 不设GGH方案比设置 GGH 方案将节省 GGH 投资 5000 万元, 增加烟囱和海水淡化装置投资各 2000 万元, 合计节省投资 1000 万元; 节省厂用电费 243.1 万元/a, 节省维护费用 50 万元/a, 多增加水耗 111.32 万元/a, 合计节省运行维护费用 181.78 万元/a。
     不设 GGH 方案中除脱硫工艺耗水量大于设置 GGH 方案外, 其余无论从投资、布置、运行维护费用等各项指标上,不设 GGH 方案均较设置 GGH 方案为优。但要考虑对烟囱进行防腐处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|能源环保网 ( 苏ICP备17048878号-1 )

GMT+8, 2025-5-11 19:48 , Processed in 0.053008 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表