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[其他湿法] 双碱法调试阶段,一直不达标

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发表于 2008-3-11 16:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司最近双减法工程进入调试阶段,检测数据显示烟气量为86000m3/h,SO2浓度为3200mg/m3,碱液使用NaOH,浓度为0.6%,PH值大约为13-14.经调试检测出口SO2浓度为1300mg/m3。距离400的目标相差甚远,百思不得其解,问题出现在那个地方,跪求高手指点~~~~~
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 楼主| 发表于 2008-3-11 16:19:40 | 显示全部楼层

补充

喷淋量为100m3/h
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发表于 2008-3-11 16:33:56 | 显示全部楼层
怀疑是碱的浓度有些低! 而且PH较高时纯碱容易和二氧化碳发生反应。
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 楼主| 发表于 2008-3-11 17:04:59 | 显示全部楼层


谢谢昂

我们本来要控制1.2%的NaOH浓度的,后来只投入了一半,计算跟SO2反应应该没有问题的,可是就是不能达标
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发表于 2008-3-12 08:07:22 | 显示全部楼层
烟气流速是否过快?
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 楼主| 发表于 2008-3-12 11:56:42 | 显示全部楼层
烟气流速约为1.5-2.0m/s

用的两层喷淋,空塔
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发表于 2008-3-12 12:40:35 | 显示全部楼层
流速这么低??
1.你这每小时加入量的确为600Kg?
2.含硫约4800mg/Nm3,是否只采取两层偏少,又或喷淋层有漏孔?
不停留昨日,不幻想明天
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发表于 2008-3-12 16:42:39 | 显示全部楼层
喷淋浆液量偏少.碱的浓度有些低.PH较高等等都有可能.
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 楼主| 发表于 2008-3-13 09:02:38 | 显示全部楼层
我们厂里是75t锅炉,一用一备,

据厂长说现在是低负荷运行,也就是35t/h

目前烟气量为6w左右,厂长说这个数据他们没有改动。检测SO2浓度为2600mg/h(可能改动过)

我们的喷淋塔是17米高,直径3.8米

分三层喷淋,一共33个喷嘴(昨天查看现场有几个不喷淋,可能堵了,其他的雾化效果也很差,据说喷嘴数量也不够)

喷淋碱液量为200m3/h,循环泵扬程为40米(他们说是泵的扬程选择太大了,约25米就可以)

NaOH浓度为0.6%,即0.6t/100t

还需要其他什么数据吗?
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发表于 2008-3-16 08:27:54 | 显示全部楼层
液气比太小了,另外塔内喷淋效果可能也不行。这个需要综合考虑多方面的因素。
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 楼主| 发表于 2008-3-18 13:19:03 | 显示全部楼层

哦,谢谢

我们现在把液气比调至5:1,喷嘴数量增加至80个

效果还是不明显

脱硫效果约为50%
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发表于 2008-3-18 13:58:15 | 显示全部楼层
喷嘴雾化效果不好。
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发表于 2008-3-27 20:03:22 | 显示全部楼层
咳,双碱法不是用NaOH来脱硫!
如果单纯用NaOH来脱硫的话,进入喷淋层的NaOH溶液PH值要超过12(这个很容易计算,你就按SO2+NAOH=NAHSO3来计算物料平衡就知道所需的NOH摩尔数,折算PH12以上)
哪个工程能做到循环液体达到12?
另外PH值高的NaOH溶液首先更容易接触的就是CO2,生成纯碱溶液。这就是为什么双碱法大都采用纯碱而非烧碱的原因(纯碱经济)。1摩尔的NA2CO3与2摩尔的NAOH脱硫效果是一样的!但他们的PH值差距很明显。
双碱法控制的是吸收塔出口PH值,而不是进口。
吸收塔内脱硫的是亚硫酸钠溶液。其中盐浓度的控制很重要,太低PH变化过大,达不到效率,盐浓度过大又会抑制SO2的溶解。这里所指的盐浓度是消除CL影响的,及不把NACL计算在内。
我建议你现在可以做的是:
1。实验大量投纯碱,当吸收塔出口PH值大于7时,仍不能达标的话,就是吸收塔问题。烟气流速约为1.5-2.0m/s偏小了,对于空塔喷淋我们需要提高流速达到分布均匀气体的目的,对于你目前1.2左右的液气比,显然不适合空塔喷淋(阻力太小,不能均匀分配),一般常做的是旋流板技术这个液气比才适合。
2。双碱法的物料平衡存在先天问题。这里面问题就多了,
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 楼主| 发表于 2008-4-8 14:06:38 | 显示全部楼层
指点的太准确了,太对了,太到位了!

大恩不言谢!

现在面对的问题是如何降低运行成本的问题,依据这样的数据我们需要使用的CaO质量为3.27t/d,而实际操作我们只投加0.5t。效果很显然不理想。

如此成本正常吗?据厂家透露他们购买的生石灰粉为700元/吨!
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发表于 2008-4-11 16:02:48 | 显示全部楼层
双碱法提高液气比,废液PH值更低,系统正常运行所需要的盐浓度降低,可以大大减少药剂消耗量(纯碱,石灰消耗是不会变化的),当然,电费也会高很多,可根据烟气量的不同以及SO2初始浓度选择合适的液气比。依据数据你们需要的CAO为3.27t/d,但现在只投了0.5t,这里面除了效率不理想外,还需要考虑尘的含量,很多小的吨位锅炉之前没有除尘装置的,利用除尘脱硫一体化,烟气中的尘含有大量的CAO、MGO等脱硫剂,很多工程还将锅炉冲渣水引入作为循环水,如果这种情况下实际上需要投加的CAO比计算值要小很多。生石灰粉价格700/吨太贵,450-500比较合理。
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发表于 2008-8-12 21:29:59 | 显示全部楼层
学习!  Gibson以后多指点,不知道有没有联系方式!
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发表于 2008-8-20 17:47:55 | 显示全部楼层
我们厂也出现这个问题.效率一直不高.找不到原因.再生池是不是要曝气啊?我们用的是纯碱.空塔流速3.3,烟器量285000,用了三层共24个喷嘴.二氧化硫浓度2000mg/l.
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发表于 2008-8-21 10:42:28 | 显示全部楼层
效率不高的原因大都是吸收塔设计的原因,即使你提高PH值运行效率也不能提高多少,最糟糕的就是塔内发生了烟气逃逸。空塔喷淋塔本身效率就不高(在较低的液气比下),
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发表于 2008-8-22 14:08:01 | 显示全部楼层
我看是钠硫比不够。
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发表于 2008-9-26 16:47:47 | 显示全部楼层
喷嘴雾化效果和布置型式,液气比,氯离子,碱不花钱啊,喷的可真不少,我猜一定是领导控制成本控制过头了,
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