循环流化床锅炉除尘器的一次成功改造 某企业的NG-160/9.81/540-M型循环流化床锅炉。原设计一台锅炉配置一台布袋除尘器,每台除尘器配置有8个仓室,用来捕捉锅炉所产生的烟尘,设计除尘效率为99%。由于现有煤质与设计煤质和校核煤质差别较大,在锅炉负荷在130t/h以上时除尘器阻力过高,烟尘排放量严重超标。于2013年通过某公司检测除尘器出口烟尘排放浓度严重超标,影响了后续湿法脱硫的正常运行。为此在2013年中的检修期间,对2#锅炉布袋除尘器进行改造,由于考虑到改造周期及现有空间不足等原因,对原有布袋除尘器进行充分利旧,决定进行褶皱式除尘器改造。
改造前的参数
表1改造前锅炉及除尘器运行参数
锅炉负荷 除尘器阻力 入口烟尘浓度 烟尘排放浓度 除尘效率
t/h Pa g/Nm3 mg/Nm3
设计值 160 ≤1300 24.54 ≤50 99%
运行值1[1] 139 1540 42 920 97.8%
运行值2 160 1800-2000 —— —— ——
备注:由于除尘器入口及出口粉尘浓度表计准确度较除尘布袋www.gqchuchenqi.com除尘骨架低,在160t/h负荷仅采用引风机电流和除尘器阻力参数
除尘器改造后的效果
除尘器改造完成后,除尘器运行主要参数均能达到设计值(除尘器阻力≤1200Pa;烟尘排放浓度≤30mg/Nm3),锅炉及除尘器主要运行参数如表2所示。
表2改造后锅炉及除尘器运行参数
锅炉负荷 除尘器阻力 入口烟尘浓度 烟尘排放浓度 除尘效率
t/h Pa g/Nm3 mg/Nm3
设计值 160 ≤1200 24.54 ≤30 99.9%
运行值1[2] 154-160 1003-1183 15-17 23.5-25.8 99.9%
结论通过生产实际运行效果可以得出以下结论,在不更改布袋除尘器整体结构及外形尺寸的前提下,通过将原有传统圆筒形布袋更换成褶皱式布袋可以增加除尘器容量,增大过滤面积。通过此次改造,大大的降低了除尘器阻力,提高了除尘器运行的稳定性,也提高了除尘器除尘效率;减少了引风机的出力,锅炉运行的经济性也可以得到提升。
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